本报讯(曾馨仪 报道)日前,攀枝花钢城集团冶金辅料分公司炉料厂5#机组缓冲料仓粘料问题得到妥善解决,并获国家实用新型专利。
据悉,该公司炉料厂5#机组的原料为多种物料混合而成,由于物料特性影响及在搅拌过程中加入粘结剂后致混合料粘性较高,物料流动性减弱,时常粘结料仓,需要人工干预捅料来达到下料效果。有时料仓积料过多,仅靠人工捅料效果不理想,还需要人工敲击仓壁靠振动来辅助下料,这种生产方式劳动强度高,长期敲击料仓还易使仓壁出现凹陷变形、产生裂纹等情况,存在安全隐患等问题。
经过持续地摸索改进,该厂最终分两步解决了这一难题。首先,将原料仓改为分体式仓体,在料仓下端增加安装光滑的高分子耐磨板。其次,在料斗出料口运输皮带上增设物料检测摆动装置,对运输皮带上的物料进行检测,通过控制器启动振动电机帮助下料斗进行下料。此项专利不再需要人工干预下料,不仅减少了职工劳动强度,保障了职工生产安全,还在一定程度上减少了料仓损坏,提高了生产效率和产品质量。