本报讯(王丽娜 报道)近日,川煤华荣公司攀枝花精煤分公司巴关河洗煤车间903-904电振给料机放料溜槽改造顺利完成安装,现正进行调试。该改造完成后,将实现矸石排放由“手动”到“自动”的转变,为该公司矸石排放实现“无人值守”打下坚实基础。
去年以来,面对设备老旧、人均工效低的现状,该公司不等不靠,以实施“精煤战略”为目标,积极响应智能化、自动化发展趋势,坚持把工艺流程及设备改造作为提升企业核心竞争力的有效手段,通过改造逐步实现部分岗位“无人值守”,实现提质增效目标,增添企业发展新动能。
该公司巴关河洗煤车间矸石主要通过矸石仓4个放料溜槽和4个电振给料机进行排放,再通过皮带运输进行装车地销。电振给料机放料溜槽犹如矸石仓的“水龙头”,负责将仓内的矸石放到电振给料机上,电振给料机犹如“水管”,将矸石均匀排放到907#皮带上。放料溜槽以前一直使用的是手动机械闸板式溜槽,放料都是由人工操作,不仅开启关闭速度慢、工人劳动强度大,而且机械式溜槽由齿轮齿条控制,使用年限过长导致锈蚀严重、机械装置失效,无法放料,造成矸石排放“堵塞”。为解决这一难题,该公司决定将手动机械溜槽改为电液动溜槽,将人工操作变为自动化操作,逐步实现矸石排放“无人值守”目标。
903-904电振给料机放料溜槽改造是实现矸石排放“无人值守”改造的关键“第一步”。洗煤车间成立了专项工作小组,对改造流程进行了细致规划与研讨,制定了科学严谨的安全技术措施和详细的改造方案及施工流程。改造过程中,施工人员首先把旧的机械式闸板放料溜槽整体气割拆除,保留放料溜槽的接口,把新采购的反形放料装置吊运至指定位置并完成安装,再将电振给料机回归原位后,进行液压站、油缸、油管及电源电路等部件的安装,安装完成后开始进行调试。“改造后的反形放料溜槽由液压控制操作,能快速便捷开启关闭闸门,实现设备的精准控制和高效运行,实现岗位的无人值守。同时,通过远程监控,管理人员可随时随地掌握设备运行状况,便于检修维护。”该车间技术员鹿田介绍道。
下一步,该公司将深化矸石排放系统自动化改造,陆续进行905-906入料溜槽改造、建立集控分站等后续一系列工作,真正实现矸石排放的“无人值守”,打通矸石排放“高速通道”,提高生产效率,减少人力成本,为洗煤生产高效运行提供坚实保障。